柳钢冷轧厂:退火工序工艺优化“双突破” 降本增效促绿色发展
在柳州·柳州制造 2025/8/21 11:54:43

  今年三季度以来,柳钢冷轧厂在退火工序工艺优化上取得显著成效,实现生产效率提升与能源消耗降低的“双突破”。截至7月底,该厂累计节约煤气消耗18.7万标立方,退火工序吨钢成本同比降幅达5.26%,为绿色低碳发展提供了新实践。

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  冷轧厂聚焦“高效、低耗”目标,组建专项攻关团队对主要产品开展工艺优化试验。针对不同厚度SPCC带钢,差异化设置退火保温时间,并提高CQ级带钢出炉温度,有效缩短生产周期,节约能耗与生产时间。

  在能源管理上,冷轧厂多措并举。生产不饱满时实行错峰运行,关停部分高电耗液压泵;将区域内20台大功率排烟风机、循环回水泵改为变频控制,在保障生产的同时降低电耗。此外,对加热罩烧嘴进行技术攻关,降低煤耗、提升升温效率,使吨钢煤气消耗下降2.5%。

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  生产过程中,细节把控同样严格。技术人员仔细检查退火后带钢质量,步进梁钢卷有序等待吊运至退火区域。对L280VK带钢出炉工艺进行优化,缩短操作时间、提升冷却效率。退火翻钢机和步进梁在待料及交接班期间严格执行断电操作,杜绝电力浪费。对存在故障隐患的加热罩和冷却罩风机全面排查并更换,提升设备运行效率、降低电耗。

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  在长周期钢种生产管理方面,冷轧厂精准识别各钢种生产时长需求,结合每日、每班次及分区的均衡梯次装炉排产策略,减少待罩时间,优化能源介质使用效率,提升整体生产效能。

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(来源:柳钢集团 编辑:骆淑学)
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